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溶解氧对X80管线钢在NS4溶液中腐蚀行为的影响

梁平李晓刚杜翠薇陈旭张亮

腐蚀科学与防护技术

采用动电位极化和交流阻抗技术研究了NS4溶液中的溶解氧对X80管线钢在该溶液中耐蚀性的影响,通过SEM、XRD等对X80管线钢的腐蚀形貌和腐蚀产物进行了分析.结果表明, 随着NS4溶液中溶解氧含量的减少,X80钢的腐蚀电位升高,腐蚀电流密度降低,腐蚀产物的致密性逐渐提高,X80钢的耐蚀性增加;氧含量较高时,腐蚀产物表面高低不平,表面存在大量裂缝、孔洞等缺陷,表面致密性较差,氧含量减少后,腐蚀产物平整致密;随着溶解氧含量的不同,腐蚀后生成了不同的腐蚀产物.

关键词: X80管线钢 , NS4 solution , dissolved oxygen , corrosion resistance

蒸发器管束腐蚀失效分析

师红旗 , 丁毅 , 马立群

腐蚀科学与防护技术

针对蒸发器管束腐蚀穿孔进行了分析, 采用表面腐蚀形貌分析、金相显微组织分析、力学性能测试、SEM微观形貌分析、电化学测试和水质分析等手段, 分析了管束腐蚀穿孔的原因, 结果表明, 蒸发器管束外表面腐蚀穿孔的腐蚀类型为垢下腐蚀, 水中溶解氧含量过高是导致蒸发器管束发生腐蚀穿孔的主要原因.

关键词: 蒸发器管束 , corrosion , dissolved oxygen

压水堆控制棒驱动机构CANOPY密封焊缝服役环境与失效

凌礼恭 , 王徐颖 , 陆永浩 , 丁贤飞 , 初起宝

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.013.018

综述了国际上对PWR核电站控制棒驱动机构密封焊缝(CSWs)结构、载荷、应力状态、失效分析的研究。研究认为CSWs的结构设计易造成高溶解氧服役环境,在CSWs死水区空腔存在微量氯离子污染的可能,导致较大应力腐蚀倾向。目前研究确认的失效模式有穿晶应力腐蚀(TGSCC )、沿晶应力腐蚀(IGSCC )、SCC+点蚀。计算出CSWs死水区空腔理论浓度可达230×10-6,分析认为溶解氧和低浓度水平的氯污染是可引起上述腐蚀的环境因素;CSWs应力腐蚀裂纹扩展模式与材料敏化、服役溶液环境、初始应变、应力状态等因素相关;点蚀可能成为应力腐蚀的起源也可发展成为独立的破坏形式。

关键词: CANOPY密封焊缝 , 溶解氧 , , 应力腐蚀开裂 , 点蚀 , 穿晶应力腐蚀 , 沿晶应力腐蚀

碘-罗丹明B-OP体系分光光度法测定水中溶解氧

沙鸥 , 马卫兴 , 许兴友 , 钱保华 , 郭妍 , 李园

冶金分析 doi:10.3969/j.issn.1000-7571.2010.03.017

基于I_3~-与罗丹明B在OP存在下结合成电中性的离子缔合物在360 nm波长处有最大吸收,提出了水样中溶解氧的光度法测定.于待测水样中加入硫酸锰及碱性碘化钾溶液,水中溶解氧与之形成Mn_2O_3沉淀,加入浓硫酸使与Mn_2O_3沉淀反应而析出单质碘,在酸性条件下析出的碘与罗丹明B溶液在360 nm波长处有最大吸收,以碘酸钾为基准物,对水样中溶解氧含量进行分光光度法测定.溶解氧浓度在0.002 7~0.686 mg/L范围内符合比尔定律,表观摩尔吸光系数为4.012×10~4 L·cm~(-1)·mol~(-1),方法的检出限为0.0010mg/L.此法对不同来源的水样中溶解氧含量进行测定,所得结果与碘量法及溶解氧测定仪所测得的结果相符合.

关键词: , 罗丹明B , 溶解氧 , 分光光度法

903钢在NaC1溶液和薄液膜中的腐蚀规律

郑俊涛 , 潘莹 , 郑鹏华 , 张三平

材料保护

金属在海洋中的腐蚀受C1-浓度和溶液中溶解氧含量的影响,以往的研究多为低C1-浓度下的腐蚀,对于高C1-浓度及与溶解氧含量相关的研究较少.为此,采用动电位扫描和电化学阻抗谱(EIS)方法,研究了船用903钢在不同NaC1浓度溶液及薄液膜中的腐蚀规律,探讨了C1-浓度变化过程中溶解氧含量对903钢腐蚀的影响.结果表明:903钢在NaC1溶液及薄液膜中的腐蚀规律是不同的,初期随C1-浓度的升高,溶液中的腐蚀速率先升高后降低,而在薄液膜中腐蚀速率一直升高;相同C1-浓度下,薄液膜中的溶解氧含量高于溶液中的溶解氧含量,其腐蚀速率比溶液中的高.腐蚀规律不同的主要原因是溶解氧含量不同.

关键词: 腐蚀规律 , 903钢 , NaC1溶液 , 薄液膜 , 溶解氧 , 电化学性能

Galvalume镀层钢在青岛海域海水中的耐蚀性能

刘栓 , 孙虎元 , 孙立娟 , 张宁 , 陈建敏

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.03.008

采用极化曲线测试和交流阻抗技术研究了Galvalume镀层钢在青岛海域海水中的耐蚀性能,利用电子扫描电镜对镀层表面的腐蚀产物形貌进行了分析,详细探讨了海水温度和溶解氧浓度对Galvalume镀层钢电化学腐蚀行为的影响.结果表明:温度升高,破坏了保护性腐蚀产物膜在镀层表面的吸附,促进了阳极活化反应过程.低浓度的溶解氧抑制了阴极反应,镀层的耐蚀性能提高.

关键词: Galvalume镀层钢 , 耐蚀性能 , 海水 , 温度 , 溶解氧

某电厂3号机组发电机内冷水系统碱性富氧运行工况评价

李俊菀 , 宋敬霞 , 曹杰玉 , 王红卫

腐蚀与防护

通过在某电厂3号机组发电机内冷水系统上安装腐蚀测量旁路,采用电化学方法对碱性富氧运行工况下铜电极的实际腐蚀速率进行测量,并进行内冷水溶解氧含量变化试验,研究溶解氧含量对铜电极腐蚀速率的影响规律。结果表明,碱性富氧运行工况完全满足发电机铜线棒的腐蚀防护要求,但溶解氧运行工况的转变有增大铜腐蚀产物脱落或溶解的风险。建议电厂监测内冷水溶解氧含量,维持系统长期处于富氧工况运行。

关键词: 发电机 , , 腐蚀 , 电化学 , 溶解氧

电渣重熔过程中渣成分变化及钢中氧含量预测

王珺 , 李光强 , 杨雪萍 , 贺铸 , 李宝宽

钢铁研究学报 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20140136

利用XRF和XRD技术分析了电渣重熔过程中不同时间所取渣样的化学成分和物相结构.XRF分析得到电渣重熔过程中渣中Al2O3、CaF2、CaO、SiO2、FeO等成分含量随熔炼时间的动态变化.XRD分析表明:凝固的渣中存在11CaO·7Al2O3·CaF2、12CaO·7Al2O3、CaSiO3等高熔点物质,导致炉渣性质发生变化.根据熔渣化学成分,参考CaF2-CaO-Al2O3渣系的等电导率图和等黏度图,得到了电渣的比电阻和黏度随冶炼时间的变化情况.采用炉渣结构共存理论建立了温度为1 923和1973K时与渣中Al2O3平衡的钢液中[A1]-[O]平衡关系图.计算结果显示,针对实验研究的钢种,当钢中酸溶铝含量ω[Al]s在0.0001%~1%范围内时,钢液中溶解氧含量随着ω [A1]s的增加先减小后增大,当钢中ω[A1]s达到0.25%时,钢液中ω[O]最小.在实验条件下,因渣成分变化导致的钢中ω[o]的波动范围是0.25×10-6~0.48×10-6.

关键词: 电渣重熔 , , 成分 , 炉渣结构共存理论 , 溶解氧

氧浓度对聚驱注入水腐蚀特性的影响

马双胜 , 马蔚东 , 刘芳

腐蚀与防护

针对不同氧浓度下的聚合物驱注入水分别进行室内动态模拟试验和电化学试验。利用模拟试验数据,建立灰色 GM(1,1)模型与使用数据分析软件 Origin8.0非线性拟合的模型,并结合电化学试验的极化曲线分析和预测腐蚀特性的变化趋势。分析结果显示,当氧浓度增加到一定程度时,电化学腐蚀减弱。

关键词: 注入水 , 溶解氧 , 非线性拟合 , 数学模型

改性海绵铁除氧影响因素与机理研究

徐波 , 贾铭椿

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2013.10.013

采用反应动力学分析、表面分析、扫描电镜(SEM)和X射线能谱仪(EDS)研究了诸外因对改性海绵铁除氧行为的影响及除氧相关机理.结果表明:改性海绵铁表面铜含量增加对除氧能力的促进作用大于比表面积减小使除氧能力降低的影响.改性海绵铁除氧过程为反应控制过程并符合一级反应动力学方程.另外,诸外因中溶液初始pH值和初始电导率对除氧速率常数的影响规律是先增后减.增加改性海绵铁投加量和溶液温度对除氧速率常数的提高具有促进作用,但继续增加改性海绵铁的投加量并不能无限提高除氧速率常数,速率常数存在极限值为0.3663min-1.

关键词: 改性海绵铁 , 溶解氧 , 表征 , 反应动力学 , 速率常数

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